為進一步推進降本增效,煉鐵廠圍繞降低能耗開展了多項節能技改項目,7月份,全月大量節約用電、用氣,降本增效成果顯著。
自5月份開始,煉鐵廠圍繞年度電耗攻關開展了多項節能技改。設備條線多次組織研討論證,完善前期準備工作,5月份完成了兩座高爐的熱風爐助燃風機變頻節能改造項目,并正常投用。通過6月份全月階段性跟蹤統計,顯示兩座高爐熱風爐助燃風機用電量下降105.12kWh,達到降本預期目標。
6月中旬,煉鐵廠完成了噴煤4#制粉主抽風機變頻改造,提高了4#磨機制粉產能,在滿足三座高爐制粉量要求的前提下,減少了3#制粉系統運行時間,噴煤制粉系統電耗下降53kWh。
在能源管理方面,煉鐵廠細化落實能源管控提升工作。年度大修期間,加裝了分區氣體流量表,通過介質流量統計分析,仔細排查每一個用氣點,平衡全廠介質使用,要求各單位嚴格執行能源介質正常用量標準。在滿足生產的前提下,逐步減少高爐探尺吹掃氮氣,將高爐風動送樣氣體由氮氣改為壓縮空氣;槽下氣力輸灰由輸送到燒結灰倉改到槽下原有灰倉,既解決了管道磨損問題,又節約了氣體使用量。一系列改造項目的完成,使得煉鐵廠噸鐵氮氣消耗量下降5m。
煉鐵廠將積極踐行公司“銷售最大化、費用最小化”理念,全面深化降本增效,快速推動廠部小改小革創新項目,持續推進節能增效再上新臺階。
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